三季度以來,公司氣體保供團隊以“四種經(jīng)營理念”為指引,在生產(chǎn)運維、成本管控、系統(tǒng)協(xié)同等領(lǐng)域深耕細作,以設(shè)備自主檢修為抓手突破技術(shù)壁壘,用系統(tǒng)優(yōu)化釋放生產(chǎn)潛力,交出了精打細算、降本增效的實干答卷。
“跟著學(xué)”變成“自己干”
公司十萬立方米煤氣柜站區(qū)加壓機出口管道盲板閥更換作業(yè)因管道直徑大、技術(shù)難度高等原因,曾長期依賴外委維修。近期,公司氣體保供團隊主動出擊,組建工人技師和青年骨干攻堅小組,從現(xiàn)場測繪制圖、參數(shù)測算到方案制定,反復(fù)推演密封精度、風(fēng)險管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié),扎根現(xiàn)場攻克技術(shù)難題,最終獨立圓滿完成作業(yè)。這一突破不僅實現(xiàn)了大型管道檢修從“跟著學(xué)”到“自己干”的跨越,而且形成了10余項關(guān)鍵數(shù)據(jù)和操作規(guī)范,推動了檢修技能提升。
在后續(xù)補償器焊接攻關(guān)中,他們把“自己干”的拼勁發(fā)揮到極致,組織“精兵強將”編制自主包覆方案,搭設(shè)腳手架,精準測量制作弧板,采用整體包覆、分段焊接等作業(yè)方式,圓滿完成補償器包覆任務(wù),以專業(yè)的技能和“不等不靠”的擔當,把過“緊日子”的思想落實到生產(chǎn)運維工作中。
“微改造”產(chǎn)生“大效益”
公司八萬立方米煤氣柜站區(qū)3號加壓機振動值逼近報警紅線,氣體保供團隊技術(shù)人員準確判斷故障源點,組織拆卸機殼并依次排除零部件故障,將轉(zhuǎn)軸同心度校正至0.01毫米,運行后,加壓機振動值降至1.5mm/s的安全范圍,避免了加壓機故障對氣體保供的影響。
原來空氣壓縮機反吹濾芯每月更換一次。為降低備件費用,氣體技術(shù)人員實施自主改造,通過更換耐腐蝕管材,安裝精準控制閥門,動態(tài)調(diào)整反吹頻率,使反吹效率提升15%,濾芯更換周期延長至3個月,年創(chuàng)效10萬元。“此類‘微改造’是我們踐行用‘賺錢’思維去‘花錢’理念的重要舉措,已累計創(chuàng)效超20萬元。”氣運工段段長李剛這樣說道。
“金點子”探尋“最優(yōu)解”
在夏季高溫期間,面對轉(zhuǎn)爐煤氣輸送低效、空壓機產(chǎn)氣不足等季節(jié)性問題,公司氣體保供團隊以設(shè)備保障“金點子”探索高效保供的“最優(yōu)解”。用內(nèi)窺鏡檢查空壓機潤滑系統(tǒng)積碳,安裝過濾器穩(wěn)定循環(huán)水溫度,每2小時巡檢降溫設(shè)施并建立監(jiān)測臺賬,保障空壓機高效運轉(zhuǎn)。與生產(chǎn)調(diào)度及用戶建立“30分鐘信息共享機制”,在轉(zhuǎn)爐吹煉前1小時提高煤氣壓力,軋鋼低負荷時減少空氮供應(yīng),實施錯峰用氣使管網(wǎng)壓力波動≤±0.5MPa。同時給瓶裝氧氣充裝站換裝不銹鋼管道并優(yōu)化氧壓機參數(shù),管網(wǎng)壓力損耗降低了30%,單日充裝能力提升了50%,月創(chuàng)效1萬元。這些“金點子”的落地實施,把設(shè)備效率提升、能耗下降變?yōu)槠髽I(yè)競爭力與成本優(yōu)勢,使生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為利潤中心,為降本增效工作注入了新動能。
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